重慶紫光國際化工有限責任公司“9·25”中毒事故
瀏覽: 4931 發(fā)布于2018年09月25日
2018年9月25日20時10份左右,重慶紫光國際化工有限公司生產(chǎn)過程中,發(fā)生一起中毒事故,造成1人死亡,直接經(jīng)濟損失約120萬元。事故的直接原因:1.未設置聯(lián)鎖裝置。成鹽釜未設置攪拌電機頻率、電流與氫氰酸加料控制閥之間的聯(lián)鎖裝置,以保證攪拌電機低轉(zhuǎn)速狀態(tài)下(要求轉(zhuǎn)速200轉(zhuǎn)左右/分)不能加入氫氰酸進行反應。2.操作人員違章操作。在2號成鹽釜加入反應物料時,違反《成鹽崗位操作規(guī)程》的要求,未將電機頻率調(diào)至35-40赫茲,致使攪拌電機轉(zhuǎn)速過低,釜內(nèi)物料反應不均勻,釜內(nèi)溫度驟升,反應失控,最終發(fā)生爆沸。爆沸后氰化氫從釜內(nèi)沖出,彌散至應急救援防護用品器材室,造成人員中毒死亡。事故的間接原因:1.未嚴格進行工藝危害分析。攪拌電機頻率、電流與氫氰酸加料閥之間的聯(lián)鎖未進行分析,未對夾料方式由6次更改為1次的操作進行風險分析。2.更換設備增加事故發(fā)生的風險,HAZOP分析中已分析出成鹽釜電機攪拌問題會發(fā)生爆沸,但公司未意識到其風險性,將成鹽釜攪拌電機由定頻電機改為變頻電機,增加了發(fā)生爆沸的風險。3.緊急放空系統(tǒng)阻力大,不能滿足放空要求。成鹽釜設備放空管線過長,彎道多,阻力大,且在劇烈反應過程中,爆沸的液體進入豎直的管道形成液封,阻擋氣體盡快排出。4.未督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程,培訓、監(jiān)督、考核不力。5.安全隱患排查整治不力。未及時整改車間應急隔離系統(tǒng)故障問題,兩道防火門未有效關閉,導致了有毒氣體的彌散。