遼寧大連某石化公司石油七廠丙烷外泄爆炸事故
來(lái)源: 中國(guó)化學(xué)品安全協(xié)會(huì) 作者: 陳國(guó)芳 瀏覽: 6678 發(fā)布于2014年03月03日
國(guó)內(nèi)典型化工事故案例分析—
遼寧大連某石化公司石油七廠丙烷外泄爆炸事故
1984年1月1日凌晨5時(shí)32分,遼寧省大連某石化公司石油七廠催化車間氣體分餾裝置發(fā)生一起重大爆炸火災(zāi)傷亡事故,造成5人死亡,18人重傷,62人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)252萬(wàn)元。
一、事故經(jīng)過(guò)和危害
遼寧省大連某石化公司石油七廠催化車間氣體分餾裝置于1983年12月24日開(kāi)車,為丙烷脫瀝青裝置生產(chǎn)溶劑丙烷。開(kāi)車前,整個(gè)系統(tǒng)是在0.588MPa下保壓。開(kāi)車后,系統(tǒng)提高到正常操作壓力1.715MPa。直到事故前,裝置生產(chǎn)正常。
1984年1月1日5時(shí)26分左右,在崗工人突然聽(tīng)到氣體分餾塔區(qū)發(fā)出泄壓的尖鳴聲,4名操作員相繼迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)查找原因。開(kāi)始均認(rèn)為是蒸汽泄漏,操作工便首先關(guān)閉脫丙烯塔底重沸器蒸汽入口的控制閥,又關(guān)了氣體分餾伴熱蒸汽總閥。但聲音和漏汽量卻不減。此時(shí),值班的車間副主任到現(xiàn)場(chǎng),與大家一起尋找原因。突然,泄壓聲由尖鳴變?yōu)槌翋灒趫?chǎng)的人感到全身發(fā)涼,液化氣味很濃,透不過(guò)氣來(lái)。車間副主任便和2名操作工摸出裝置,到距裝置60多米遠(yuǎn)的門崗打電話,向總廠值班室報(bào)告。同時(shí),當(dāng)班班長(zhǎng)在操作室一邊命令緊急熄火停爐,一邊拿起電話向廠部調(diào)度室匯報(bào)。話音未落,巨大的爆炸就發(fā)生了。氣體分餾裝置和催化裝置的吸收穩(wěn)定區(qū)域頓時(shí)一片火海。從聽(tīng)到泄壓尖鳴聲到發(fā)生爆炸歷時(shí)6分鐘。大火燃燒1小時(shí)18分鐘,于6時(shí)50分才被撲滅。
這次事故燃燒面積達(dá)5760m2,破壞面積為4萬(wàn)多平方米。爆炸產(chǎn)生的沖擊波,東北方向波及到距廠10km的金州重型機(jī)器廠,西南方向波及到6km外的大連紡織廠,使721戶民房受到不同程度的損壞。此次爆炸事故,在大連地震臺(tái)測(cè)到1.2級(jí)和0.8級(jí)兩次震波。爆炸火災(zāi)使氣體分餾裝置摧毀。催化裂化部分裝置及吸收穩(wěn)定區(qū)部分空冷和管架倒塌,設(shè)備受到嚴(yán)重破壞。3個(gè)泵房、“三機(jī)”廠房、4個(gè)配電室倒塌。催化裂化操作室、重整車間儀表室部分受到破壞,儀表被毀壞。東側(cè)的熱電站油泵房1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)鍋爐頂蓋建筑結(jié)構(gòu)遭到嚴(yán)重破壞。新建尚未投入運(yùn)行的電站升壓站房屋損壞。電站3臺(tái)鍋爐的聯(lián)合煙道被震塌。全廠一度停汽,發(fā)電機(jī)組停運(yùn),各生產(chǎn)裝置被迫停產(chǎn)。此次爆炸火災(zāi)事故造成85人傷亡,其中5人死亡、18人重傷、62人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)252萬(wàn)元。
二、事故原因分析
由于管線焊口斷裂,致使大量液化氣丙烷泄出,迅速擴(kuò)散,遇到加熱爐明火引起空間爆炸。
氣體分餾裝置脫丙烯塔與該塔底重沸器之間連接的φ300mm管線接出一個(gè)φ100×80mm的變徑管。在變徑管的小頭,接焊出φ80mm的丙烷抽出線。變徑管縮口處的焊口,由于低周疲勞而產(chǎn)生斷裂,使壓力為1.715MPa、溫度為54℃的丙烷液體噴出,在空間急劇氣化,形成的爆炸混合性氣體,沿催化塔區(qū)管排的通道由北向南迅速擴(kuò)散,與距泄漏點(diǎn)162m的催化裝置爐明火相遇,引起爆炸著火。
此處焊口發(fā)生斷裂,其原因有2個(gè):
一是焊接質(zhì)量低劣,有嚴(yán)重的夾渣和未焊透現(xiàn)象。整個(gè)焊縫有3個(gè)氣孔,其中有一個(gè)氣孔直徑達(dá)2mm,有的焊肉厚僅為1~2mm。
二是在開(kāi)車、停車掃線、試壓等運(yùn)行中的壓力、流量變化,是造成焊口低周疲勞。